2.轴承箱与滑块间形成油泥。轴承箱与滑块接触处封闭不好,易使润滑脂形成油泥,影响轴承箱滑动。
3.轴封漏气进人轴承箱与滑块的接触面。2号轴承箱工作环境较差,位于高压进汽侧轴封和中压进汽侧轴封间,轴封漏汽容易进入机架与轴承箱底部之间的间隙内,造成机架、机架上滑块及机架与轴承箱间纵向键锈蚀、卡涩,并加剧了油泥的形成,导致轴承箱滑动受阻,引起机组膨胀不畅。
4.润滑脂高温碳化。2号轴承箱所处位置温度较高,润滑脂易出现高温碳化,增加了滑动阻力,也会引起机组膨胀不畅。
因此,中压缸膨胀不畅问题可通过改造轴承箱下部机架上的滑块得到解决。
二、处理方法
根据分析,决定将1、2号轴承箱下部滑块改为自润滑滑块。
改造前,先对滑块与机架、滑块与轴承箱底部进行对研,检查确认接触面积大于70%,再进行滑块自润滑改造。改造时在滑块上钻上按一定规则均匀排列的孔,在每个孔内镶石墨柱,再用石墨条将润滑脂槽填满,最后将石墨柱铲平并在整个滑块面刷上石墨层,增大润滑面积,保证润滑效果。同时,为了避免轴封漏气和杂质进人滑动面,此次检修还在轴承箱下部前后两端加装了遮板。
三、效果
滑块改造后,2#机组启动时汽缸膨胀良好,从开始进汽到中压缸膨胀达到5mm仅用了6h,冲转时2#轴瓦温度低于80。C,问题彻底解决,节约了启动费用。