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    文档标题:利用三菱 PLC 实现对印刷机的精确控制
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    生动。使用触摸屏,还可以使机器配线标准化,简单化,同时也能减少 PLC 控制所需的 I/O 点数, 降低生产成本,也相对提高整套设备的附加价值。三菱触摸屏和三菱 PLC 有很好的通用性,能在 线监视并修改程序,不必很麻烦的重复插拔接口。 3 软件设计 3.1 给纸设计 印刷机整体的电气设计还是比较复杂的,对时间的要求也很严格。在机器的很多地方装有接近开 关,用来检测不同的时间点。在印刷过程中,走纸的好坏是影响机器质量的一个重要环节。所谓纸 走的好坏,指的是无歪张,双张等现象,如果有歪张,双张现象,在高速情况下,就会将走坏的纸, 卷入机器内,从而破坏胶皮,给用户带来很大损失。此过程流程如下:
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    中国工控信息网 www.7613.com 收录 在实验中,我们发现,按照上述流程编制的程序,在低速没有问题,但速度增高至 7000r/h 后, 就会出现歪张锁不住现象。究其原因,主要是因为光头反应时间和磁铁动作时间滞后造成。程序在 执行过程中,采用循环扫描方式,为了让电磁铁输出提前,在设计中,我采用了中断和三菱编程指 令的输入输出刷新指令,使电磁铁输出立即执行,提前了电磁铁动作时间,即使在 12000r/h 的速度 下,也能很好的锁住有故障的纸张,解决了给纸的一大难题。 3.2 离合压设计 离压,合压在印刷中具有很重要的作用。离合压的准确性,对印品质量的好坏有着直接的影响。 合压过早,会弄脏压印辊筒,给操作带来很多不便;离压过早,会使最后一张纸印不上完整的图案, 造成纸张浪费。 在设计中,离压,合压的程序流程如图所示:
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    中国工控信息网 www.7613.com 收录 印刷时,版辊筒与胶皮辊筒先合压,胶皮辊筒与压印辊筒后合压。在我们的机器中,合压全部采 用了气动装置,每个气缸都有一个动作时间。由于印刷速度是多段速,在 3000~12000r/h 之间,根 据用户需要可选择不同的速度。但是,气缸动作时间是一定的,齿轮转过角度是一定的,因此,机 器速度不同时,合压时间也不同。为了解决此问题,我们根据理论计算值,找出对于不同机器速度 时,机器的延时时间。采用比较指令,当机器段速与理论值相等时,延时相应的时间,使压印辊筒 与胶皮辊筒准确合压。经过多次试验,离压,合压都没有问题。 3.3 人机界面设计 在人机界面中,设计了 7 幅画面,包括整体图形,故障显示,机器速度和计数显示,水辊速度显 示,调版监控等。故障显示使用指示器,给出位元件即可实现闪动效果,让操作者很方便的知道故 障部位,整体感很好。在水辊速度显示中,设计了一个柱状图,可以显示水量增加大小,只需按下 柱状图,就可增加水量,同时也可方便监控。如图所示:
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    中国工控信息网 www.7613.com 收录 4. 结束语 印刷机的一套电气设计属于系统设计,包括硬件,软件设计,涵盖范围较广。这里,我只简单介 绍了其中比较重要的几部分,其它细节还有很多,这里不再一一列举。使用三菱的一套控制系统, 感觉可靠,方便,在机器批量生产过程中,没有发现大问题。其 PLC 功能齐全,可靠耐用,指令

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